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热处理车间的成长之路-在年终表彰会上的发言

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热处理车间的成长之路-在年终表彰会上的发言

  尊敬的公司领导,全体员工们大家新年好:

  首先我很荣幸能代表热处理职工,在此隆重盛大的场合发言。

  我于2012年初进入汇工公司,在热处理车间工作。进入汇工除了看到气魄的办公大楼、整洁明亮高大的厂房、环境美观的绿化带外,便看到职工餐厅上面的标语“产品如人品,诚信铸品牌”。我心里很高兴,因为咱汇工不但有实力,还重质量、讲诚信,这样的公司有发展前途。小标语能反映出大道理啊!“小胜凭智,大胜凭德”。

  进入热处理车间后,看到产品不但有马氏体淬火、渗碳体淬火,还有贝氏体淬火。我深感汇工产品技术含量之高。关于贝氏体淬火,我只在资料中看到,侧面从有资历的技术人员口中听到过。此工艺没有可借鉴的经验,只有少量的理论。不过有句话说得好:“理论指导实践,同时理论也出实践”。

  2012年热处理车间在马氏体、渗碳体淬火方面也出现了少量的质量事故。但在贝氏体方面出现过几批特大型套圈质量事故,不是尺寸没量 ,就是硬度不够,给公司造成很大的经济损失。热处理主任及职工都很愧疚,深感能力有限,工作压力之大:拿着老板的工资心里不踏实。不过这使我想起一句名言“困难里包含着胜利,失败里孕育着成功”

  2013年在何总、孙工的指导下,产品零件淬火进行调整;在陈厂长、黄部长的生产组织下,在热处理主任焦松丽强有力的领导下,还有全体热处理职工的努力下,2013年贝氏体在中小型、中大型、大型套圈淬火上,基本没有出现大的问题。在保证产品质量的情况下,涨缩量也基本找到规律。

  2012年在安全问题上,热处理让领导操心,让焦总头疼。热油时着一次火,调质淬火时天车手柄失控又着一次火,给公司造成一定经济损失!2013年我们随着技术的不断提高,经验不断积累,现在基本上不热油。若有特大型及形状结构复杂的马氏体淬火工件时,我们先加工渗碳工件,待油温达到理想的温度后,再加工有风险、技术含量高的马氏体,这样无形中为公司节省了电费、油费。同时也避免了火灾的发生。在渗碳工件一次淬火中,若油温过高,我们推迟下一架子淬火时间,待油温降下后再淬,甚***天车遥控器定期更换电池,天车有异常时及时通知设备科维修等等。2013年热处理全年没有发生一起火灾,大家只要提高安全意识,永远不会再发生火灾!

  2013年我们在小滚子淬火,及硅锰大内套也有个别出现毛发裂纹现象。焦主任带领葛师傅、霍师傅等同志及时分析原因,我们改善摇框底部的冷却结构,在没有仪表工的情况下,定期及时校淬火炉温度。把质量事故降******低。在生产方面,生产部指到哪里,焦主任带领热处理职工打到哪里。工作中各位同志取长补短、紧密配合,体现团队精神。“青出于蓝而胜于蓝,冰水为之而寒于水”。随着青工技术的不断提高,咱汇工的产品质量也会不断提高!

  ***后在14年,我们要以焦总为核心、各自的单位领导为轴心,多出产品,多生产优质合格的产品。我们要深刻理解“生产围着销售转,销售围着市场转”争取把成品保质保量、准时提交到客户手里。希望全体职工在新的一年里拿出十二分的干劲来,为汇工创造更多的价值。同时祝愿汇工公司马年各项业绩“一马当先,马到成功”事业蒸蒸日上,前途更加辉煌 。谢谢大家。

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